摘要:從原理和結構上對礦熱爐煙氣余熱回收利用新技術進行解析,采集實際生產數據,通過計算分析對比煙氣余熱利用前后的發生的變化。在礦熱爐煙道設置熱交換器,將交換后的熱量傳遞至回轉窯二次風,以此降低礦熱爐煙氣排放溫度,提高回轉窯二次風入窯溫度。結果表明該技術減少了礦熱爐煙氣冷卻水的用量,降低了礦熱爐的冶煉電耗,同時也減少了回轉窯的煤粉消耗量,提高了回轉窯焙砂的出料溫度,使回轉窯熱效率得到提升。
1、前言
礦熱爐在工業爐窯體系中占有非常重要的地位,據中國鐵合金工業協會相關統計數據,我國鐵合金產品絕大多數產自礦熱爐,礦熱爐在冶煉過程中會消耗大量電力。隨著我國節能減排工作的深入進行,高能耗的鐵合金企業必須解決自身生存發展的迫切問題。我國承諾2030年碳達峰值,屆時中國單位國內生產總值CO2排放將比2005年下降65%以上,2060年實現碳中和,排放量與減排量互相抵消,實現CO2零排放。所以作為高耗能的鐵合金行業將面臨較大的減排壓力,礦熱爐煙氣余熱回收勢在必行。
針對礦熱爐冶煉過程產生的煙氣產量大、溫度高、含有巨大余熱資源的特點,開發應用礦熱爐煙氣余熱利用新技術,提高能源綜合利用效率,既能降低企業成本,又能提高市場競爭力,對于資源節約和環境保護都具有十分重要的意義。
礦熱爐煙在進入煤氣凈化系統處理之前必須先冷卻降溫,傳統的礦熱爐煙氣冷卻工藝一般采用水冷降溫,雖然降低了煙氣溫度,卻浪費了大量余熱資源,還增加了額外的水冷設備投資。針對該問題,在國內某鎳鐵合金廠中開發應用了礦熱爐煙氣余熱回收利用新技術,即利用礦熱爐高溫煙氣預熱回轉窯二次風,以二次風為介質,將煙氣余熱轉入回轉窯,既降低了礦熱爐煙氣溫度,又提高了回轉窯的熱效率。
2、原理及流程
在礦熱爐煙道的高溫段上設置熱交換器,回轉窯二次風機與熱交換器Ⅰ段的入口相接,熱交換器Ⅱ段的出口與回轉窯二次風管道相接。礦熱爐冶煉生產時,回轉窯二次風機向熱交換器Ⅰ段鼓入冷風,冷風在熱交換器Ⅰ段與高溫煙氣發生熱交換,形成低溫二次風,低溫二次風通過熱交換器旁路進入熱交換器Ⅱ段,在熱交換器Ⅱ段與高溫煙氣再次發生熱交換,形成高溫二次風,高溫二次風通過二次風筒進入回轉窯。
3、煙氣余熱利用效果分析
國內某鎳鐵合金廠中,回轉窯燃燒器采用的燃料為煤粉,二次風筒與燃燒器分體,呈環形包圍燃燒器,固定在窯尾罩側壁上。二次風通過二次風筒包裹燃燒器入窯,可以起到順暢助燃、保持合適的火焰形狀、減少出窯熟料的氧化、提高火焰穩定性及產品質量的作用。
提高二次風的溫度,可以加快煤粉燃燒速度,提高火焰溫度。此外,在一次風風量不變的情況下,對于揮發分比較高的煤粉,提高二次風的溫度還可以有效縮短黑火頭,形成清亮、活潑、有力的燃燒火焰。
實際生產中,礦熱爐煙氣溫度為650℃ ~750℃,經熱交換器換熱后,礦熱爐煙氣溫度降至600℃以下,無需再經過水冷就可以進入煤氣凈化系統;回轉窯二次風入窯溫度可由環境溫度升高至295℃ ~340℃,取二次風溫度分別為20℃(環境溫度)、100℃、200℃、280℃、285℃、290℃、295℃、300℃、310℃、340℃,共10個溫度節點,來探討二次風溫度對回轉窯燃燒特性的影響,如表1所示。
溫度對二次風帶入熱量及其占回轉窯熱收入項比例的影響走勢如圖2所示。
二次風溫度對回轉窯煤粉消耗量的影響走勢如圖3所示。
由表1、圖2、圖3可知,隨著溫度的升高,二次風帶入的熱量越來越高,在回轉窯熱收入項中的占比也越來越大,而回轉窯煤粉消耗量逐漸減小,節約的煤粉量逐漸增加,這是因為二次風可以起到預熱煤粉,加速煤粉燃燒,使煤粉燃燒更加充分的作用,二次風本身帶入窯的顯熱也可以抵消一部分煤粉消耗量。在340℃時,回轉窯的煤粉消耗量為5.90t/h,比20℃時節約了0.7t/h,降幅達10.61%,效果顯著。
此外,還可以間接推出,當煤粉消耗量相同時,提高二次入窯風溫度有助于提高回轉窯焙砂出料溫度,進而提高焙砂入爐溫度,降低礦熱爐冶煉電耗。以二次風溫度340℃為例,當回轉窯煤粉消耗量為6.60t/h(與20℃相同)時,焙砂出料溫度可以提高約70℃,這意味著焙砂入爐溫度也相應提高了70℃,可以降低礦熱爐冶煉電耗約120kW·h/t合金。
4、經濟效益分析
(1)經過換熱后,礦熱爐煙氣的溫度降至600℃以下,不需要再經過水冷就可以直接進入煤氣凈化系統,節省了煙氣冷卻水消耗以及相關的設備投資;
(2)提高二次風溫度最高可以節約回轉窯煤粉消耗量0.7t/h。按年產330天計算,每臺回轉窯每年可節約煤粉消耗量0.7×24×330=5544t,該廠共有18臺回轉窯,則每年可節約煤粉消耗量5544×18=99792t,每噸煤粉價格按800元計,每年可為企業節約成本近8000萬元;
(3)當煤粉消耗量相同時,提高二次風溫度最高可使焙砂出料溫度提高約70℃,礦熱爐冶煉電耗降低約120kW·h/t合金。按年產330天計算,每臺礦熱爐每年可節約用電量120×24×330=950400度,該廠共有18臺礦熱爐,則每年可節約用電量950400×18=17107200度,當地工業用電價格按0.45元計,每年可為企業節約成本約770萬元。
5、結論
綜上所述,在國內某鎳鐵合金廠中開發應用的礦熱爐煙氣余熱回收利用新技術,將礦熱爐煙氣中的高品位熱量轉化為二次能源再次利用,減少了礦熱爐煙氣冷卻水用量,降低了回轉窯煤粉消耗量,提高了回轉窯焙砂出料溫度,降低了礦熱爐冶煉電耗,擴大了企業的經濟效益與社會效益,為鐵合金行業實現循環經濟、節能減排以及清潔生產開辟了新途徑,具有很高的推廣和應用價值。
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