低氮燃燒技術應用改造后存在問題原因分析
從低氮燃燒技術在大量電站燃煤鍋爐應用實踐證明,這項技術對于減少NO 的產生量是非常有效的。但是,在實際工作中,由于鍋爐使用的煤種不同,而且鍋爐型號也不同,使得NO 的產生量也各不同,產生的問題也不盡相同。
1 增加灰和爐渣可燃物,導致爐效降低
改造低氮燃燒器后,NO 的產生量降低很多,但是在使用同一種煤種時,飛灰可燃物升幅也較大。主要原因是低氮燃燒技術使用的是低溫和低氧燃燒方式,主燃區的溫度就會下降較多,煤粉是否著火就被控制并且推遲,并降低著火區的氧量,使煤粉燃燼能力下降,燃燒的過程被加長,飛灰和爐渣可燃物變多。部分鍋爐改造時改變了燃燒器的一、二次風噴口和燃盡風噴口的面積發生變化,致使一次風和二次風的混合推遲,這不利于煤粉的氣流著火和燃燒。
1.2 蒸汽參數偏離設計值,過熱器減溫水量增加或再熱器超溫
鍋爐采用空氣分級低氮燃燒技術改造后,一方面,燃燒延遲,火焰中心上移,爐膛出口煙溫上升,鍋爐的過熱汽溫、再熱汽溫上升,對于原來存在過熱汽溫、再熱汽溫超設計值的問題則加劇,過、再熱減溫水量增加。而另一方面,主燃區溫度降低,爐內溫度分布更加均勻,對于原來爐膛水冷壁的沾污結渣情況嚴重的則會改善,水冷壁吸熱增加,爐膛出口煙溫降低,過熱器溫升、再熱器溫升下降,對于原來存在過熱汽溫、再熱汽溫低的問題則更達不到超設計值。
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